欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 410 點
下載積分: 794 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2025-04-24
查看brokenhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 09:49
最近控制一臺伺服電機作往復運動,編碼器的分辨率為2048*4,我選1個脈沖走0.001MM,無減速機構,絲桿導程為10MM,所以算出來電子齒輪比為512/625,脈沖頻率為40k赫茲,可是發現越走越偏,后來改為1個脈沖走0.01MM,也就是電子齒輪比放大了10倍,脈沖頻率為4k赫茲,走的就比較準。我想請教各位,伺服控制的精度由什么決定?是編碼器的分辨率,還是絲桿的精度!在做伺服控制時,我如何確定1個脈沖走0.01MM還是0.001MM,也就是如何確定精度?還望各位不吝賜教!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 17:59
如精度要求那麼高,那就使用線性馬達+MR-J3+光學尺 走SSCNET架構.
此種架構不便宜.

主站蜘蛛池模板: 久久婷婷秘精品果冻传媒 | 精品国产乱码久久久久软件 | 日韩高清免费观看 | 99久久免费精品国产 | 国产亚洲欧洲精品 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产成人无码精品久久二区三区 | 成人性欧美丨区二区三区 | 人成午夜免费视频在线观看 | 久久6699精品国产人妻 | 亚洲午夜国产片在线观看 | 久久久久夜色精品国产 | 国产福利一区二区在线观看 | 国产精品成人a在线 | 亚洲成aⅴ人片 | 蜜桃臀无码内射一区二区三国产 | 国产区人妖另类精 | 精品国产乱码久久久久软件 | 国产一级爱 | 色婷婷精品免费视频 | 欧洲在线一区 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 激情小说综合网 | 亚洲第色情一区二区 | av性色大片 | 久久久久综合网久久 | 久久亚洲av无码日韩一区二区 | chinese熟女老女人hd视频 | 99久久国产热无码精品免费 | 99精品久久久久中 | 人妻专区无码一区二区日产 | 国产欧美另类精品 | 依依成人影院久久久午夜 | 91制片厂制作果冻传 | 成人婷婷网色偷偷亚洲男人 | 久久午夜免费视频 | 少妇伦子伦精品无码styles | 精品无码国产污污污免费网站 | 国产成成视频在线观看 | 99精品在线| 国产美女精品av免费专区 |