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飄落的風
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樓主  發表于: 2020-08-10 09:07
前輩們,請教個問題:
現在手上一個小項目,用脈沖控制伺服定位,因為設備上沒有規定精度,也就不需要通過脈沖當量來計算電子齒輪比,我打算根據PLC輸出的最大頻率(10KHz)對應電機轉速(3000轉/分鐘)的關系求得電子齒輪比,實際使用中發現,PLC輸出低頻率時沒問題,頻率一高,驅動器報位置偏差過大故障,手冊上說是輸入的脈沖頻率過高了。
求前輩們指導:是驅動器一般不用高頻率控制嗎?是否我提升電子齒輪比,降低輸入脈沖頻率就行了?求前輩們解答,謝謝了
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
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1樓  發表于: 2020-08-10 10:18
引用
引用第4樓飄落的風于2020-08-10 10:08發表的  :
[attachment=246203]
我將位置偏差過大故障閾值從原先的345868增大到最大值107341824,此問題解決。該參數過大對系統的控制有什么影響呢?為什么要有這樣一個參數???求指導


這就是電機的位置和編碼器位置,兩者之間的差值。
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