欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2025-04-15
查看xlxlab的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-16 12:10
各位,我現在用一S7 200 CN的PLC去控制伺服電機,工藝是當從后面輸送過來的物品經過由伺服驅動的皮帶線,上面離目標300處有一光電,原來設計是做三段定位,即設定走3500長,當光標檢測到物品后不論物品有沒有走到500長就要轉到下個定位模式,用中斷方式讀取皮帶線上的編碼器數據,同時啟動下一個定位模式,再走設定如400長而此時實際做的時候我們實際上只走395后面就跳到下一個定位段減速走完設定400長,但現在是低速狀態時沒問題,誤差大概1,2毫米,但如果加速到高速或者就設定開高速情況下誤差就太大了可能達到5-10毫米,這就有問題了,我發覺是這個定位問題,因為第一次定位到第二次定位中間要停一下才能完成功能,問題可能就在這里,因為高速時中間暫停一下進行第二次定位這時由于慣性導致物品打滑而產生誤差加大,停止時間是定位切換的人眼無法看到中間是否有停止,現在考慮的是如果整個過程都是連續的那這個問題應該就不是問題了,但西門子好象要做這個脈沖方式,連續定位做不了,不知是我不熟悉西門子指令還是本身沒定個功能,也就是可以無縫切換三次定位,或者在一次定位中可以變速,這樣就不會存在高低速因速度變化物品打滑引起的誤差,請問熟悉的各位大蝦有沒什么好的控制那建議,謝謝!
94114602
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 225 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-03-22
最后登錄: 2024-07-24
查看94114602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-18 14:53
多段PTO多段PTO

主站蜘蛛池模板: 91亚洲国产亚洲综合尤物 | 无码一区二区三区中文字幕 | 亚洲av无码一区东京热久久 | 国产福利视频在线观看福利 | 国产丝袜网站 | 大学生高潮一级毛片免费 | 国产欧美另类在线专区 | 精品久久人人做人人爽综合 | 国产午夜福利视频第三区 | 九九精品免视看国产成人 | av每日更新在线观看 | 操人免费视 | 久久久国产视频 | 苍井空视频线免费观看 | 亚洲欧美成人二区 | 亚洲日本香蕉视频观看视频 | 国产精品视频一区二区猎奇 | 高清无码不卡视频 | 亚洲高清无码一区二区三区 | 无码av天堂一区二区三区免费 | 国产亚洲美日韩av中文字幕无码成人高清 | 伦理片a在线线2 | 华人亚洲欧美在线 | 久久久久久久久精品 | 国产成人免费av在线播放 | 欧美日韩精品不卡一区二区三区 | 无码制服丝袜 | 国产成版人视频网站免费下 | 综合无码精品人妻一区二区三区 | 三级精品在线观看自拍 | 久久草情侣vs国产 | 日本熟妇乱人伦A片精品软件 | 日本黄色三级视频 | 国产无套乱子伦精彩是白视频 | 国产精品香蕉在线一区二区 | 久久久久久91香蕉国产 | 国产精品久久久久三级 | 欧美无矿砖一线二线三显卡 | 91精品国产aⅴ一区二区 | 人妻系列av无码专区 | 宅男噜噜噜一区二区 |